編織袋廠拉絲車間技改顯效
近日,編織袋廠拉絲車間通過設(shè)備更新與技術(shù)升級,在產(chǎn)能提升、成本控制及節(jié)能降耗等方面取得顯著成效,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。
自去年9月,車間響應(yīng)公司“提質(zhì)增效”號召,將原有的4米溫州低速拉絲機(jī)更換為潤億品牌高速拉絲機(jī)以來,生產(chǎn)線效能實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。數(shù)據(jù)顯示,新設(shè)備投用后,日產(chǎn)量由原來的10噸攀升至15噸,產(chǎn)能增幅達(dá)50%。這一突破不僅解決了舊設(shè)備產(chǎn)能滯后、無法匹配后道工序需求的瓶頸,更憑借更高的運(yùn)行速度與穩(wěn)定性,為應(yīng)對日益增長的訂單需求提供了堅實的保供支撐。
在產(chǎn)能提升的同時,技改帶來的降本效應(yīng)同樣亮眼。針對此前造粒車間廢品量高企的難題,車間通過引入先進(jìn)上料系統(tǒng),顯著提升了配料均勻度與生產(chǎn)流程規(guī)范性。目前,造粒車間月廢品量已從52噸降至42噸,降幅達(dá)19.2%。這一改進(jìn)有效降低了原材料損耗,實現(xiàn)了資源的精細(xì)化利用。
此外,綠色生產(chǎn)也是此次技改的核心考量。新設(shè)備搭載了能耗等級為一級的節(jié)能永磁電機(jī),相比傳統(tǒng)電機(jī),其能源利用率大幅提升,有效降低了車間整體電力消耗。同時,永磁電機(jī)運(yùn)行更穩(wěn)定、噪音更低,在兼顧生產(chǎn)效益的同時,也進(jìn)一步優(yōu)化了車間作業(yè)環(huán)境。(編織袋廠 朱冠華)



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